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Vehículo autónomo de Waymo detenido por la policía de Phoenix después de conducir en el carril equivocado

Un oficial de policía detuvo un vehículo autónomo de Waymo en Phoenix después de pasar un semáforo en rojo y entrar en un carril de tráfico en sentido contrario, según registros de despacho.

El incidente tuvo lugar el 19 de junio, pero medios locales como Arizona Republic publicaron imágenes de la cámara corporal del tráfico detenido esta semana, mostrando el vehículo zigzagueando en el tráfico antes de finalmente detenerse en un estacionamiento. El metraje también muestra el punto de vista del oficial al acercarse a un automóvil vacío.

Los registros de despacho (que están escritos en mayúsculas) indican que el vehículo 'SE ASUSTÓ' y que el oficial finalmente 'NO PUDO EMITIR LA MULTA A LA COMPUTADORA,' según Arizona Republic.

Un portavoz de Waymo dijo a TechCrunch en un comunicado que el vehículo 'encontró señalización inconsistente de construcción' y 'entró brevemente en un carril de tráfico en sentido contrario desocupado', el cual ocupó durante unos 30 segundos después de que se le bloqueara la navegación de regreso al carril correcto.

'El evento completo duró aproximadamente un minuto y no había pasajeros en el vehículo', dijo el portavoz.

La compañía de robotaxis propiedad de Alphabet ha retirado voluntariamente el software dos veces este año después de accidentes. La seguridad de su software también está siendo investigada por reguladores federales.

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